CRT上顯示混亂:保持電池(鋰電池)電壓太低,這時一般能顯示出711號報(bào)警。由于電源板或存儲曾被拔出,從而造成存儲區(qū)混亂。這是一種軟故障,只要將CNC內(nèi)部程序清理并重新輸入即可排除故障。電源板或存儲器板上的硬件故障造成程序顯示混亂。如CRT上顯示513號報(bào)警,表示存儲器的容量不夠。在自動方式下程序不能啟動,如此時產(chǎn)生351號報(bào)警,表示CNC系統(tǒng)啟動之后,未進(jìn)行機(jī)床回基準(zhǔn)點(diǎn)的操作。系統(tǒng)處于自動保持狀態(tài)。禁止循環(huán)啟動。檢查PLC與NC間的接口信號Q64.3。西門子數(shù)控維修服務(wù),就選上海楓逸電氣自動化有限公司。河北通用西門子數(shù)控維修維修
西門子數(shù)控維修模塊化編程實(shí)例1.模塊化編程實(shí)例-液位監(jiān)視?監(jiān)視一個慢變得過程不需要每次掃描都進(jìn)行。如果過程每隔一定時間或根據(jù)需要進(jìn)行處理,程序?qū)⒏行А?在OB1循環(huán)掃描處理時,可以按照一定的周期對液位進(jìn)行監(jiān)視。設(shè)計(jì)方法:?確定液位監(jiān)視的組成部分和它們的關(guān)系;?設(shè)計(jì)完成所要求控制任務(wù)的功能;?規(guī)劃從OB中調(diào)用塊完成功能的程序執(zhí)行過程;?對程序塊的每個段加上文字注釋和標(biāo)題。解決方案:?建立一個功能FC,可以監(jiān)視和控制任務(wù);?建立一個OB,其中每隔一定時間調(diào)用塊天津進(jìn)口西門子數(shù)控維修中心西門子數(shù)控維修的優(yōu)勢。歡迎來電咨詢上海楓逸!
電源故障:611D伺服驅(qū)動時,將主軸轉(zhuǎn)速設(shè)定為3000r/min,進(jìn)行設(shè)備的啟動,此時系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài),但當(dāng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)速>3000r/min進(jìn)行轉(zhuǎn)剎車時,611D電源單元出現(xiàn)錯誤,進(jìn)行過電壓的報(bào)警,系統(tǒng)停止運(yùn)行。對系統(tǒng)進(jìn)行全mian的檢查后沒有發(fā)現(xiàn)機(jī)械異常狀況,電路板與元件均處于正常狀態(tài),更換611D電源單元之后,出現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移現(xiàn)象,更換出現(xiàn)故障的電源單元后,系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。 西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)的應(yīng)用十分廣,要求運(yùn)維人員掌握其維護(hù)保養(yǎng)、故障診斷和故障維修方法。運(yùn)維人員可以通過感官分析法、參數(shù)校正法以及邏輯方法進(jìn)行故障診斷,并根據(jù)故障的具體狀況,采取相應(yīng)的維修措施,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
西門子數(shù)控系統(tǒng)維修是一種技術(shù)含量很高的機(jī)、電、儀一體化的的自動化機(jī)床,綜合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動化技術(shù)、伺服驅(qū)動、精密測量和精密機(jī)械等各個領(lǐng)域的新的技術(shù)成果,是一門新興的工業(yè)控制技術(shù)。不同的數(shù)控系統(tǒng)雖然在結(jié)構(gòu)和性能上有所區(qū)別,但在故障診斷上有它的共性。系統(tǒng)上電后無顯示或黑屏:顯示模塊損壞;顯示模塊電源不良或沒有接通;顯示屏由于電壓過高被燒壞;系統(tǒng)顯示屏亮度調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過暗。系統(tǒng)上電后花屏或亂碼,系統(tǒng)文件被破壞;系統(tǒng)內(nèi)存不足;西門子數(shù)控維修服務(wù),就選上海楓逸電氣自動化有限公司,用戶的信賴之選,有想法的不要錯過哦!
西門子數(shù)控維修數(shù)控機(jī)床發(fā)生跟隨誤差超過報(bào)警,其實(shí)質(zhì)是實(shí)際機(jī)床不能到達(dá)指令的位置。引起這一故障的原因通常是伺服系統(tǒng)故障或機(jī)床機(jī)械傳動系統(tǒng)的故障。由于機(jī)床伺服進(jìn)給系統(tǒng)為全閉環(huán)結(jié)構(gòu),無法通過脫開電動機(jī)與機(jī)械部分的連接進(jìn)行試驗(yàn)。為了確認(rèn)故障部位,維修時首先在機(jī)床斷電、松開夾緊機(jī)構(gòu)的情況下,手動轉(zhuǎn)動Z軸絲杠,未發(fā)現(xiàn)機(jī)械傳動系統(tǒng)的異常,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的。為了進(jìn)一步確定故障部位,維修時在系統(tǒng)接通的情況下,利用手輪少量移動Z軸(移動距離應(yīng)控制在系統(tǒng)設(shè)定的比較大允許跟隨誤差以內(nèi),防止出現(xiàn)跟隨誤差報(bào)警),測量Z軸直流驅(qū)動器的速度給定電壓,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)速度給定有電壓輸入,其值大小與手輪移動的距離、方向有關(guān)。由此可以確認(rèn)數(shù)控裝置工作正常,故障是由于伺服驅(qū)動器的不良引起的。檢查驅(qū)動器發(fā)現(xiàn),驅(qū)動器本身狀態(tài)指示燈無報(bào)警,基本上可以排除驅(qū)動器主回路的故障??紤]到該機(jī)床X、Z軸驅(qū)動器型號相同,通過逐一交換驅(qū)動器的控制板確認(rèn)故障部位在6RA26直流驅(qū)動器的A2板。 上海的西門子數(shù)控維修服務(wù)廠家。歡迎來電咨詢上海楓逸!天津進(jìn)口西門子數(shù)控維修中心
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故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS810M的進(jìn)口立式加工中心,在用戶更換了61lA雙軸模塊后,開機(jī)X、Y出現(xiàn)尖叫聲,系統(tǒng)與驅(qū)動器均無故障。分析與處理過程:SIEMENS61lA驅(qū)動器開機(jī)時出現(xiàn)尖叫聲的情況,在機(jī)床調(diào)試時經(jīng)常會遇到,主要原因是驅(qū)動器與實(shí)際進(jìn)給系統(tǒng)的匹配未達(dá)到較好值而引起的。對于這類故障,通常只要通過驅(qū)動器的速度環(huán)增益與積分時間的調(diào)節(jié)即可進(jìn)行消除。具體方法為:根據(jù)驅(qū)動模塊及電動機(jī)規(guī)格,對驅(qū)動器的調(diào)節(jié)器板的S2進(jìn)行正確的電流調(diào)節(jié)器設(shè)定。將速度調(diào)節(jié)器的積分時間Tn調(diào)節(jié)電位器(在驅(qū)動器正面),逆時針調(diào)至極限(Tn≈39ms)。將速度調(diào)節(jié)器的比例Kp調(diào)節(jié)電位器(在驅(qū)動器正面),調(diào)整至中間位置(Kp≈7~10)。在以上調(diào)整后,即可以消除伺服電動機(jī)的尖叫聲,但此時動態(tài)特性較差,還須進(jìn)行下一步調(diào)整。順時針慢慢旋轉(zhuǎn)積分時間Tn調(diào)節(jié)電位器,減小積分時間,直到電動機(jī)出現(xiàn)振蕩聲。逆時針稍稍旋轉(zhuǎn)積分時間Tn調(diào)節(jié)電位器,使電動機(jī)振蕩聲恰好消除。保留以上位置,并作好記錄。河北通用西門子數(shù)控維修維修
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